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10年,看得见的成长

发布时间:2018-10-16

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2018年,是我加入欧神诺的第10个年头。10年,看得见的成长,感恩欧神诺为我提供了一个学习的平台,让我从一张白纸的毕业生,成为一名基层品质检验员,再晋升为一名管理人员,开启了有意义的人生工作之旅。

2008315日,我成功应聘上了欧神诺,第二天就整理好毕业行囊,走出了大学校门,迈出了职业生涯的第一步。

那时的景德镇基地,厂房还在搭建中,办公区是临时租的,原料仓也没有顶棚,高墩庙(基地所在镇名)每半个小时才一趟公交车,我们来自不同学校的四十名青涩的大学生,因欧神诺而相聚在一起,一路跋涉一路泥泞,畅聊着对未来的美好憧憬与向往。

我是幸运的。一开始,我负责产品外包装检测,虽然是简单不过的工作,但是外包装质量直接影响品牌形象,公司用高标准的品保制度教会了我,严把质量关是企业毫不退让的生命线,也是我作为品保验货员的最基本准则。

经过两年的认真工作,因表现良好,2010年被时任技术经理梁耀龙提拔,调到技术部参与产品的试制。

一切都是新的开始,感谢诲人不倦的领导和同事,他们无微不至的关怀和热情帮助,让我迅速融入到工作当中。慢慢的,我了解了,从泥沙料组成到釉料配方,都是深的学问;瘠性原料与粘土类泥料在烧制中所起的作用,是截然不同的;釉料中的熔块,其烧成温度、印刷粉和印膏的比例,都是需要无数次摸索实践得来的。只有耐心尝试,不惧失败,不断总结,才能感悟原材料带来的真正意义,才能真正体会陶瓷人的坚韧和不易。

2011年,为突破市场,公司成立研发小组,我有幸成为小组成员。研发一词并不新鲜,但落在自己身上时,就不是那么容易,比如,在滚筒印花和丝网印花生产技术稳定的情况下,如何取得印花技术的突破?瓷片300*600的常规规格,怎么创新?

干脆做大,陈家旺陈总的睿智给了我们一道曙光,于是,450*900mm大规格薄板系列的研发提上日程。第一次做大规格瓷片,原来的辊筒尺寸不对,需要重新购买大型软辊筒;原来的砖坯不能用,还对平整度有了更高的要求;多增加的淋抛釉、干燥窑抛光处理,导致成本蹭蹭往上涨……

经过不断的尝试和摸索,对技术和工艺的不断调试,我们终于找到了规律,从生产的稳定性出发,我们果断改为350*750mm的规格,出来的成品相当惊艳,甚至可以不再称为瓷片,而是抛釉砖,最终完成了4款砖的研发,成为了特地的畅销款。

尽管研发的过程是煎熬的,但没有千锤百炼的坚持,怎会有推陈出新的新品呢?

2012年,新式印花技术——陶瓷喷墨打印机横空出世,因生产效率和稳定性的优势明显,开始席卷陶瓷行业,对于我们景德镇基地来说,还是项新鲜的技术。

4月份,我就被安排去看上海新国际建筑展,了解喷墨打印机市场。市场上喷墨打印机花色新颖夺目,色彩绚丽。下半年,经公司高层领导决议,率先花费200万引进第一台彩神牌陶瓷喷墨打印机,采用墨点可控技术,输出的图像清晰细腻,精度达到200 dpi,相比以前滚筒印花带来的色彩鲜艳程度有明显优势。

然而,引进新设备的欣喜,很快就被淹没了。

设备对环境的要求很高,需要在无尘干燥的环境下,为此,车间重新做一个隔离板房,配备了UPS不间断电源、空气净化器、正压风机和空调等设施。

本以为设备问题解决,便可以在要求的时间内完成上线,结果由于打印机喷头与墨水的调试不理想,导致发色不明显,经过3个月的反复调试,依旧无法与现有的面釉达到完美结合,出不来理想的色彩效果。但是,前期的投入已经很大……

这是一个成本投入与产品品质的选择题。公司高层领导反复斟酌利弊,本着以品质优先的原则,最终更换为希望牌喷墨打印机,喷头、墨水的问题不到2个月的调试便迎刃而解,喷头精度最高可达360 dpi,最小3.5pl的墨滴几乎看不到墨点,输出的图像更加清晰细腻,打印速度高达6平米/小时,从考评结果来看,无论是生产品质、生产质量,还是生产效率,都提升了一大步。

20131月,由喷墨打印机生产的第一批4款喷墨产品,正式面向市场,当看到客户在产品前连连称赞时,日夜连续研发和重复改进的痛苦,在那刻一扫而光,客户满意是我们最好的收获。

    在欧神诺工作的这10年,是公司迅猛发展的10年,但这又何尝不是我青春奋斗的10年。很高兴能够经历欧神诺的历史,也很高兴能够和欧神诺一起创造历史。下一个10年,我还将在这里,继续努力。